

Thành công đạt được của Rạng Đông khi áp dụng các công cụ cải tiến năng suất
Áp dụng thành công các công cụ cải tiến giúp Rạng Đông nâng cao năng suất chất lượng, phát triển chuyên nghiệp và bền vững.
Để cải tiến và nâng cao năng suất chất lượng giúp đạt được mục tiêu đề ra đến năm 2020, doanh thu sản phẩm LED chiếm 50% tổng doanh thu của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đạt khoảng 2.450 tỷ, xuất khẩu đạt khoảng 1.100 tỷ. Rạng Đông đã thực hiện 2 giai đoạn.
Áp dụng các công cụ cải tiến giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng. Ảnh minh họa
Giai đoạn 1 của Dự án, Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm là cải tiến nâng cao năng suất lao động, cân bằng chuyền và thực hiện 7 Kaizen, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm và nâng cao thương hiệu của Công ty. Do đó, các chuyên gia đã đề ra các mục tiêu rất cụ thể cho từng công đoạn sản xuất. Sau đó, từ kết quả cải tiến thu được của dây chuyền lắp ráp đèn LED Bulb - Ngành Lắp ráp chiếu sáng LED, nhóm mới nhân rộng ra các dây chuyền khácnhư Lắp ráp Downlight, Tube, Đèn tủ lạnh, Đèn công suất cao, Bộ đèn LED...
Anh Nguyễn Ngọc Thủy – Trưởng Nhóm cải tiến cho biết, sau một loạt các giải pháp cải tiến, năng suất lao động tại các chuyền tăng 10-30%, cá biệt có chuyền tăng trên 50%. Cho đến thời điểm hiện tại, giai đoạn 1 đã đạt mục tiêu đề ra, năng suất lao động tăng 70% so với trước khi thực hiện LEAN. Từ 17 lao động dây chuyền đã giảm xuống 12 lao động, sản lượng tăng từ 10.000 lên 12.000, ước giảm chi phí khoảng 625 triệu đồng/năm và giảm chi phí đầu tư dây chuyền khoảng 1,2 tỉ đồng.
Bước sang giai đoạn 2, Công ty đặt mục tiêu giảm lỗi và giảm chi phí không chất lượng theo phương pháp DMAIC. Qua phân tích bằng biểu đồ Pareto xác định công đoạn gây lỗi nhiều nhất, phân tích và xác định lỗi chính và chủ yếu tại các công đoạn trên, sau đó sơ đồ hóa, xác định nút thắt để tập trung cải tiến bằng các giải pháp của Kaizen, loại bỏ các bước công việc không mang lại giá trị.

Dây chuyền lắp ráp Led được đầu tư công nghệ hiện đại. Ảnh: Rạng Đông
Kết quả chỉ trong chưa đầy 1 năm triển khai các giải pháp cải tiến, dây chuyền Led Bulb đã giảm lỗi từ 0,73% xuống còn 0,43%, đồng nghĩa với việc giảm lỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng, nâng cao uy tín và thương hiệu Công ty. Chất lượng sản phẩm tăng, chi phí không chất lượng giảm từ 19 bước không tạo ra giá trị xuống còn 9 bước, ước tính tiết kiệm được 125 triệu đồng/năm.
Bước sang giai đoạn 2, Công ty đặt mục tiêu giảm lỗi và giảm chi phí không chất lượng theo phương pháp DMAIC. Qua phân tích bằng biểu đồ Pareto xác định công đoạn gây lỗi nhiều nhất, phân tích và xác định lỗi chính và chủ yếu tại các công đoạn trên, sau đó sơ đồ hóa, xác định nút thắt để tập trung cải tiến bằng các giải pháp của Kaizen, loại bỏ các bước công việc không mang lại giá trị.
(Nguồn: Vietq)
Tin khác
- Năng suất chất lượng: Áp dụng 5S tại Công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên
- Kinh nghiệm áp dụng mô hình 5S tại Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung
- Hải Dương tích cực nâng cao năng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp
- Hệ thống quản lý ISO 9001 giúp Công ty HISAKA phát triển bền vững
- Rạng Đông phát triển chuyên nghiệp nhờ hệ thống quản lý ISO 9001:2015
- Kinh nghiệm áp dụng mô hình 5S tại Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung
Chương trình 712
- 1. Tổng cục TCĐLCL định hướng hoạt động nâng cao hiệu quả của Chương trình 712
- 2. Sản phẩm mảng Thông tin - Tuyên truyền
- 3. Tổng hợp các Video clip về năng suất, chất lượng
- 4. Chương trình 712 - Điểm tựa cho doanh nghiệp hội nhập quốc tế
- 5. Bộ trưởng Nguyễn Quân là Trưởng ban điều hành Chương trình 712
Gửi bình luận